江蘇某礦業(yè)集團(tuán)公司2015年度,在某選煤廠,該選煤廠的技改中使用的四臺(tái)介質(zhì)泵因工期等原因未配置調(diào)速裝置。
為保證產(chǎn)品質(zhì)量,只能靠調(diào)節(jié)進(jìn)口閘門和分流來(lái)滿足入口壓力的要求。這種方法使得介質(zhì)泵運(yùn)行狀態(tài)變差,泵經(jīng)常工作在臨界狀態(tài)或非工作區(qū)。設(shè)備長(zhǎng)期滿負(fù)荷運(yùn)行,運(yùn)行振動(dòng)大,起動(dòng)時(shí)間長(zhǎng),喘振嚴(yán)重,停泵時(shí)存在嚴(yán)重的"水錘"作用。工藝設(shè)計(jì)中,泵出口未設(shè)閘門,介質(zhì)比重大、濃度高、揚(yáng)程高,泵的工況極差,造成供電設(shè)備功耗大、溫升偏高。致使設(shè)備磨損加大,維修量增加。運(yùn)行中多次發(fā)生泵體機(jī)封損壞,軸承損壞,甚至發(fā)生過(guò)高鉻合金葉輪因溫度過(guò)高炸裂,電機(jī)起動(dòng)過(guò)程中繞組端部擊穿等現(xiàn)象,對(duì)正常生產(chǎn)造成很大影響。
要解決這一問(wèn)題,僅靠切割葉輪外徑和改變?nèi)~輪規(guī)格,用損失富裕揚(yáng)程的辦法,不能有效地提高運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。因此,只有實(shí)現(xiàn)介質(zhì)泵調(diào)速,才能滿足工藝的最佳要求。
一、設(shè)備選型
高壓大功率交流鼠籠式異步電機(jī)無(wú)級(jí)調(diào)速的方案一般有兩種:
1、變頻調(diào)速,該方案又分為直接高-高方式和高-低方式。
2、液力耦合器調(diào)速。
現(xiàn)將該設(shè)備的三種方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)性比較,以便設(shè)備選型。
高-低方式變頻調(diào)速與直接高-高方式相比:
工期長(zhǎng),需更換電機(jī)、電纜、增設(shè)開關(guān)柜、變壓器等。電氣技術(shù)不盡合理,初投資較高,因此,適用于較小功率電機(jī)。
液力耦合器作為介質(zhì)泵的調(diào)速裝置,具有以下特點(diǎn):
初投資較少,能吸收沖擊和隔離扭振,撓性聯(lián)接,允許主、從動(dòng)軸之間有較大的安裝誤差。但耦合器也具有檢修工作量大,調(diào)速范圍有限,效率較低,啟動(dòng)轉(zhuǎn)距小,傳動(dòng)中有功率損失且日常運(yùn)行費(fèi)用高、工期長(zhǎng),電機(jī)無(wú)法實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng)等缺點(diǎn)。
高壓變頻調(diào)速安裝工期短,運(yùn)行費(fèi)用低,可實(shí)現(xiàn)閉環(huán)自動(dòng)控制,技術(shù)含量高且故障率低,可實(shí)現(xiàn)一拖二運(yùn)行并有工頻旁路,因此,運(yùn)行可靠性高,這也是煤礦生產(chǎn)的重要條件,另外,該設(shè)備起動(dòng)力矩大,滿足工藝要求,適應(yīng)工況差的環(huán)境條件。但這一方案初投資高。
綜合各種因素,因此我們決定使用高壓變頻器對(duì)電機(jī)進(jìn)行調(diào)速改造。
二、設(shè)備運(yùn)行情況
經(jīng)過(guò)方案反復(fù)比較,決定選用江蘇和訊鎮(zhèn)江偉創(chuàng)變頻器生產(chǎn)的“高-高”電壓源型變頻器。
現(xiàn)將介質(zhì)泵實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù),ST—AH—14/12泵的特性曲線和比例定律計(jì)算結(jié)果。
入選煤質(zhì)較差時(shí),變頻器選定47赫計(jì)算其經(jīng)濟(jì)效益如下:
設(shè)備運(yùn)行時(shí)間20h/日,電價(jià)按0.40元/kwh計(jì)算,年運(yùn)行300日,年節(jié)約電費(fèi)為:55×0.4×20×300=13.2萬(wàn)元
減少設(shè)備磨損,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命約4萬(wàn)元/年。
因變頻器可靠性高,減少了維修時(shí)間和影響生產(chǎn)時(shí)間,保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量,其間接效益更為明顯。入選煤質(zhì)好時(shí),采用44赫運(yùn)行時(shí),投資回收期僅二年。
公司為veichi偉創(chuàng)總代理、kinco步科核心代理,其他代理品牌有三菱、西門子、松下、歐姆龍、永宏、禾川、信捷、威綸、深圳顯控。